【導讀】在過去5年,用于水處理的膜,特別是反滲透(RO) 膜的使用量幾乎翻了一番。如今,RO膜技術廣泛用于多種行業,從市政用水和廢水處理到各種工業應用中的超純水(UPW)生產。多項研究表明,如果反滲透膜長期暴露于氯濃度38 ppb(基于三年以上的1000 ppm-hr)會危害到膜的結構和完整性,但如果不使用消毒劑,則會導致生物污染且無法恢復。為了保持這種微妙的平衡,膜操作人員必須準確監測氧化劑濃度和脫氯劑的添加量,特別是對于RO給水。此外,還需要監測膜累積接觸的氧化消毒劑的量,以了解其對膜效率和壽命的影響。為了控制氯殘留,公用事業公司使用現有的方法和儀器進行監測,但因為提供的測量頻度低、不直接、不準確,所以可能無法提供足夠的結果。
表1.現有可用于控制氯化和脫氯過程的技術的優缺點。

表1和圖1(基于污水處理廠(WWTP)進行的一項比較試驗,在排放前對最終廢水進行了氯化/脫氯處理)1表明,ORP對氯泄露提供了相對較快的反應。但是,它對過量還原劑(例如亞硫酸氫鈉(SBS))的響應可能較慢。此外,由于該技術的局限性及其相對性質,依賴ORP的絕對值可能會產生誤導。因為ORP是替代測量指標,所以,無論使用哪種傳感器進行監測,將ORP水平與氯濃度相關聯以量化反應可能導致嚴重的問題。

圖1.WW脫氯應用中比色傳感器和ORP傳感器對氯(存在/不存在)的反應的比較試驗。
一些公用事業公司使用另一種電化學方法來控制氯化/脫氯,也就是電流分析法,同時還使用基于這一原理構建的傳感器(表1)。與ORP不同,電流測定技術與氯濃度的相關性更高,更具可選性。但是,要成功采用該技術也面臨著其他潛在問題,特別是對不含氯或氯含量極低情況的管控。在間歇性應用中,這一點尤其突出,因為電流式傳感器必須檢測到樣本中的氯,才能提供可持續運行。因此,在樣本間歇流動或持續不含氯的情況下,電流探針可能會失去對氯的靈敏度,需要更頻繁的相互作用。這是由多種因素造成的,從簡單的探針表面污染,到電極上形成有機或無機涂層,都會阻礙產生必要的電化學反應發生。
當ORP或電流式傳感器功能正常時,其性能和精度取決于樣本的其他參數,例如pH值、流量、壓力等。電化學傳感器的優點在于無試劑操作,以及基于測量的連續性對氯濃度上升的快速反應能力。通過對氯濃度上升的相應進行直觀比較(圖2),可以看出連續分析和批量分析之間的差異。后者用比色技術來表示,基于該方法的循環性質進行,即取樣、添加化學試劑、測量光線吸收率,通常可以在1到2分鐘內完成。
圖2顯示了立即報告的電流式傳感器的初始反應,有助于反映早期氯濃度的變化。盡管如此,兩種方法會在實現完整的測量精度所需時間大致相同。任何連續測量由傳感器的反應時間進行表征,例如,T90或T95,表示達到90%或95%最大信號水平或精度所用的時間。這一特征的指定值一般在60到120秒之間,因傳感器而異,并取決于傳感器和樣本條件。作為對比,基于標準二乙基對苯二胺(DPD)方法的氯批量分析在100到150秒內達到約100%的精度,且不受樣本的pH值影響。樣本流量應在規定的范圍內,且需要考量對DPD比色法的已知干擾。

圖2.比色(批量)和電流(連續)分析儀對氯濃度上升的反應。
表1中列出的方法在實施時可以使用不同技術,這些技術可以通過工藝或實驗室儀器來表示。后者通常用于測量隨機樣本(表2)。亞硫酸試劑的監測和按比例添加大多采用基于DPD的隨機樣本分析,或結合連續ORP測量來完成。間歇性隨機樣本分析在監測中留下了很大的空白,并可能受到用戶技術的影響,而ORP的相對性質使其無法作為可選方法。
表2.用于監測氯殘留的主要技術和相應的驗證期望結果。

從技術的角度來看,由于可以利用不同的化學或電化學方法,隨機樣本分析具有更高的通用性。但是,這種技術的主要和明顯缺陷在于其間歇性質,無法提供連續測量,因此無法有效控制過程,無論是靜態的還是動態的。因此,隨機樣本分析的主要目的是基于連續或批量分析方法,驗證過程分析儀的性能。表2概述了這種驗證的標準和期望。綜上所述,目前用于監測和控制污水處理中的氯化/脫氯問題的所有方法都有其優點和缺點,公用事業單位應仔細分析這些特點,以選擇適合應用和期望值的方法。
有些設施使用過程氯監測儀器,該儀器不能根據現有的技術狀態提供預期的結果。我們需要一種簡單可靠的儀器,能夠以基本連續的方式測量其范圍低端的氯殘留,且具有足夠的精度。該方法的準確度應在30 ppb以下,以確保消毒劑的濃度足以控制生物污染,并避免脫氯劑使用不足/過量。這種儀器可以通過較低成本的清洗和脫氯,維持膜的狀態和使用壽命。
測試設置、結果和討論
一種使用DPD技術的在線分析儀已開發出來,并在多個使用膜過濾的設施中進行測試,可用于準確檢測和量化RO給水中低于30 ppb的氯濃度。這款新儀器可以連接到SCADA系統,每150秒自動報告一次結果,并計算累積接觸的氯含量。該分析儀在RO應用場景中進行了測試,包括飲用水、再利用、電力和煉油、海水淡化和飲料生產等領域。
這項研究是在生產微電子(半導體)的Maxim Integrated?工廠進行的。該工廠有多個RO機架,200多個獨立的濾筒,用于進行顆粒活性炭(GAC)預處理和添加焦亞硫酸鈉,以消除RO給水中多余的氯殘留。RO膜用在一階和二階RO過濾系統中。它們的健康狀況通常使用流速、總溶解固體(TDS),以及滲透和排出物中的二氧化硅濃度來監測。膜的預期使用壽命一般是3到5年。但是,它們通常比預期提前6個月更換。通常一年要更換大約30個膜濾筒,費用大約為$10,000,包括膜成本、人工成本和收入損失。平均每兩到三年,RO膜用戶必須對出現故障的膜進行檢測,該檢測通常由合約商完成,可能需要額外花費幾千美元。因此,由于氯滲透導致的RO膜提早失效是一個成本頗高的問題。從經濟角度來說,延長膜的使用壽命、降低操作成本具有顯著意義。
基于這些考量,工廠可能會選擇使用新型在線分析儀,該分析儀使用DPD技術,可以準確檢測和量化RO給水中低于30 ppb的氯濃度。人們認為,新儀器在安裝之后,應至少進行為期三周的測試。該分析儀于2020年6月安裝到一階RO系統進水端,在經過GAC床和焦亞硫酸鈉(MBS)注入后,源水為城市自來水,在進入 GAC 前,氯濃度為 3 至 4 ppm(見圖 3)。

圖3.分析儀安裝點(一階RO給水)。
在進行MBS反應測試(圖4)后,工廠人員進行了第一次觀察、計算并得出初步結論,之后決定擴大測試范圍,以更深入地了解分析儀及其功能。

圖4.MBS給水反應測試。
前三周測試的主要結果顯示,該分析儀的讀數穩定、準確,對MBS給水的變化反應迅速(圖4)。
該設備通常根據制造商的建議來計算膜的使用壽命,以保持氯濃度< 100 ppb,并試圖將其保持在80 ppb以下,目標則設置為30 ppb。現有的隨機樣本分析方法 檢測和測量高于20 ppb的氯濃度,用于在擴展試驗中進行的對比試驗中驗證ULR分析儀的性能(圖5)。
樣本流量不足會影響過程分析儀的性能,因此,RO的間歇操作(常規情況)會帶來很大的挑戰。新型ULR分析儀的內置流量計可以幫助克服這一挑戰,在樣本流量不足時將分析儀置于待機狀態,在流量恢復時自動重新啟動分析儀,從而使儀器保持運行。這確保了內部日志中記錄的分析儀讀數的準確性,我們對這些日志進行徹底分析,從而得出正確的結論。

圖5.比較精度測試:ULR分析儀與氯總含量隨機樣本(哈希法8167)。對于通過分析儀的流量,也會使用內置流量計進行測量并記錄在數據日志中。進行比較的三個隨機樣本分析并沒有顯示出預期的匹配,甚至用豎直誤差條表示隨機樣本的精度差異也是如此。參見表3查看詳情。
從氯和流量數據分析(如圖5所示)可以清楚看出,一旦根據隨機樣本結果將MBS給水調整到較低的速率,隨機樣本和在線分析儀讀數之間的差異會超出預期的容差范圍(表2)。關于這一點,可以通過比較兩種方法的隨機樣本分析細節和規格來進行說明(表3)。
表3.精度測試結果,ppb。只有三對超出預期的容差范圍。

a讀數與隨機樣本采樣時間對應。
b參見表2查看匹配標準。
C隨機樣本是在記錄時間內采集的,或者是使用相同樣本連續執行兩三次分析。
表3顯示,每次比較都有幾個隨機樣本超出預期的容差范圍,且相同樣本的結果之間的差異非常顯著,高達40 ppb。這表明要么樣本存在差異,要么實驗室分析的準確性存在差異,或者兩者兼有。因此,ULR氯讀數(LOD = 8 ppb)與實驗室結果(LOD = 20 ppb)之間的比較應視為勉強匹配。這種差異主要是由于在進行隨機樣本分析時出現偏差的可能性較高,因為任何涉及人為操作的測試出現隨機錯誤的幾率都更高。基于這種邏輯、統計和規范,我們發現ULR過程分析儀可以得出精確的結果,幾乎可以媲美參考隨機樣本分析。
簡單的數據評估表明,根據分析儀的讀數,可以正確減少脫氯劑的用量(例如,本例中的MBS),并在不影響操作質量和增加膜生物污染風險的情況下完全不用。單是節省的化學成本這一項,就可能在三到五年的時間內收回對設備分析儀的所有投資。但是,再加上其他直接和間接的節省(例如,CIP頻率、相關勞動力和化學品,更長的膜使用壽命,減少生產損失等),ROI周期會變得更短,更有吸引力。
該儀器留在該廠進行長期評估,經過一年多的測試之后,收集到更多的觀測數據。例如,分析儀對最近與GAC儲罐故障相關的事件作出反應(圖6)。

圖6. GAC儲罐故障。流經分析儀的流量也可以表明間歇操作越來越多,這并不影響儀器的性能。
一階RO給水由所有碳床(GAC儲罐)排出的混合廢水組成。四個碳床中的兩個各占總流量的20%,另外兩個各占總流量的30%。焦亞硫酸鈉(如果在線)注入到碳床下游和RO膜上游。圖(圖6)中所示的故障發生在MBS給水停止之后(于2021年6月6日停止)。可以看出,一個GAC儲罐排出的廢水會給組合樣本帶來150 ppb氯,在~50%總流量下再帶來80 ppb。分析儀立即檢測并記錄這一變化,在更換了故障GAC儲罐中的介質(2021年7月9日)之后,氯濃度會下降到要求的水平(< 30 ppb),2021年7月9日14:58執行的隨機樣本分析確認了這一點(圖6)。
所以,新分析儀有助于為排除GAC介質故障指明正確的方向,例如介質耗盡,或者儲罐的碳顆粒內部形成氯可以通過的通道。這是新儀器的另一個潛在優勢,特別是當其輸出連接到設施的SCADA系統或DCS時,其讀數可用于提供決策支持,盡管它們可能并非用于脫氯控制。。
結論
本案例研究證明了高度準確的直接氯測量的價值,所需的維護工作量極小,且支持該儀器帶來的所有化學品和人力成本節省,預期該儀器能在大約兩年時間內實現ROI。
作者簡介
Vadim Malkov博士是一名化學家,自2002年以來一直深耕于水處理行業。他參與了多項有關市政和工業應用的水質研究,并參與開發了多種過程分析儀、試劑和應用。他就職于Hach公司,擔任首席產品應用經理,負責消毒方面的所有工作及其他事務。
Collin VanderZanden是ADI公司的設施工程師。他畢業于俄勒岡州立大學,獲化學工程學士學位。Collin于2018年加入ADI公司。




